问题描述
FOCKE701包装机运行过程中,涂胶反衬辊容易出现粘胶现象,导致烟包表面压痕多、小盒表面粘胶以及小盒翻盖无法正常打开等问题,不得不频繁停机进行清洁。据统计,操作人员平均每小时就需要清洁一次,每次清洁耗时约5分钟,影响了设备生产效率,制约了整体生产进度,增加了人员工作强度。
原因分析
通过对设备运行过程的观察分析,发现涂胶反衬辊在商标纸涂胶工序中,胶液易残留在反衬辊表面(如图①)。随着设备持续运转,这些残留的胶液逐渐累积,从而产生粘胶现象。设备本身并未配备有效的自动清洁装置,仅依靠人工定期清洁难以及时清除粘胶。
改进措施
设计一套自清洁装置,并安装在商标纸涂胶反衬辊上(如图②)。该清洁装置固定在导轨上,每个反衬辊对应安装一个清洁辊。清洁辊采用圆形生化棉材质,固定在清洁辊中间位置,设计为方便拆卸更换的结构。借助压紧装置,使清洁辊紧密贴合在反衬辊的工作面上。
设备运行时,反衬辊转动带动清洁辊自行转动,其表面的生化棉材质能够自动清除反衬辊上的胶液。考虑到清洁辊在长期使用过程中可能会出现磨损,装置特别设计了清洁辊上下调整模块。清洁辊磨损后,可通过该模块对清洁辊位置进行调整,确保清洁辊与反衬辊工作面始终保持良好接触。清洁辊更换简单、清洗方便且能够重复使用。
实施效果
有效解决了因反衬辊粘胶导致的质量缺陷问题,提高了产品质量稳定性。减少了反衬辊人工清洁频次,从原先的平均一小时一次变为两小时一次,每天可减少停机时间50分钟,显著降低了停机频率、提高了生产效率,同时减轻了操作人员劳动强度。
每次停机剔除的商标纸数量减少,每天可少剔除60张商标纸。按照每年250个工作日计算,每年预计可节约15000张商标纸,有效降低了辅料消耗成本。
图① 改进前的商标纸涂胶反衬辊。
图② 加装了自清洁装置的商标纸涂胶反衬辊。
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